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【教訓】泵送砼堵塞案例分析
發(fā)布者:master
發(fā)布時間:2020-09-28 14:56:00
采用砼輸送泵沿管道輸送的砼,稱為泵送砼。泵送砼的特點是料質(zhì)均勻,質(zhì)量穩(wěn)定,供料速度快,可一次連續(xù)完成垂直和水平運輸,生產(chǎn)效率高、節(jié)約勞動力。由于輸送泵沿管道輸送和澆筑,管道堵塞就是泵送砼令人最擔心的事。堵管不但影響效率,也影響砼質(zhì)量,教訓十分深刻。
例1水泥初凝時間不滿足生產(chǎn)需要帶來的堵塞
錦江學院工地,距砼站35公里,單程需45分鐘,6個車運輸,由于工地與站間距未調(diào)整好,站連續(xù)發(fā)砼4車,前三車砼泵送花了一個半小時,在第四車砼到工地后已有一個半小時以上,第四車運到工地坍落度17.5cm,到兩個半小時過去,砼流動坍落度減到5cm,已接近初凝時間,坍落度偏小,泵車輸送很困難。罐車輸送的砼可用調(diào)凝劑調(diào)劑到12cm,但已輸入管內(nèi)砼無法調(diào)凝稀緩,由于水泥初凝時間是2小時15分,外加劑未加入緩凝調(diào)凝劑,管內(nèi)砼全線初凝,管線一百多米開始初凝,只有全線拆管,清除砼,洗管重新安裝,這樣一來就耽誤了2個多小時的功效。
分析原因:①信息不靈,車輛調(diào)度未根據(jù)工地澆筑情況發(fā)車;②夏季泵送劑未采用緩凝泵送劑;③水泥夏季初凝應保證在3小時以上。防止措施:①調(diào)度與工地澆筑泵工直接聯(lián)系,調(diào)好車距,以免坍落度損失大;②夏季應挑選緩凝型泵送劑。③泵送砼時不能超過初凝時間。
例2罐車內(nèi)積水,泵送砼離析堵管
罐車司機在洗罐時,水不放盡,積留少量水,目的是使罐不殘留砼漿。罐體容積大,留多少水是無法掌握的,造成水灰比不準,砼離析,嚴重影響質(zhì)量,如某工程澆筑柱C20 砼,站內(nèi)檢測砼坍落度16.5cm,運到現(xiàn)場強攪后,實測達到20cm,造成豎管彎頭堵塞。撤下彎管看,彎頭處只見石子堆積,無水泥砂漿,石子卡得很緊。
分析原因:砼離析,漿與石子分離,漿料先走,石子滯后,石子不斷增多,漿料越來越少,無潤滑漿料,石子越積越緊,直到卡死,從堵管現(xiàn)象看,有70%都屬砼離析。從管卸下來看,是前稀后干,砼無粘稠性,石子不是懸在砼體中,由于重量差異,漿脫離先滑動,石子堵在彎道或卡在接頭處,造成堵管。
防止措施:為防止坍度偏大,離析堵管,影響泵送效果和砼質(zhì)量;①砂石搭棚,防止砂石含水率影響W/C;②清洗罐后,罐車罐體內(nèi)的水必須倒盡,確認后才能接料;③用外加劑調(diào)凝時,必須掌握量,根據(jù)罐內(nèi)砼量,預算砼水泥用量,坍落度狀況,加入原泵送劑立方量的1/5,加入次數(shù)不能超過3次,以免外加劑疊加超過2.5倍摻量,使砼異常緩凝。④要嚴禁直接向罐車內(nèi)加水。商品砼最大危害就是W/C 控制不好,供給客戶的砼不達標,造成質(zhì)量隱患。
商品砼W/C不穩(wěn)定的原因:
(1)砂石含水量變化大;
(2)砂石級配不良,料自然堆積過高,上細下粗,不能保障合理連續(xù)級配,最好運料車在料斗倉下裝料;
(3)泵送劑質(zhì)量。特別夏季,泵送劑是一種帶有緩凝組分的復合型外加劑,用泵送劑調(diào)配流動度,必然將緩凝組分帶入砼中,重復調(diào)配一次次累加,調(diào)配后料未拌均勻,造成部分離析,部分延長凝固時間。
故攪拌站實驗人員,要有很強的責任心,每車砼出站,應檢測可泵性,不符合泵送條件的料不能出站進入泵車。
機制砂石粉(是指75μm 以下粉料),達到33.2%,碎石廠為達到顆粒級配要求,將機制砂進行水沖洗,粉料被水沖走,使細小顆粒0.315mm 篩通過后篩余只有5%,開始我們不夠重視這種狀況,砂的平均粒徑提高2%,但可泵性沒有改善,在同條件下堵管現(xiàn)象增多。通過試驗石粉含量高的砂,強度未下降,反而還有提高。
分析原因:細骨料對砼可泵性的影響比粗骨料大,砼運輸管中順利流動,由于砂漿潤滑管壁。粗骨料總是懸浮在灰漿中因而要求細骨料有良好的顆粒級配,水沖洗后300μm、150μm,直到75μm 和篩底的細微顆粒,即0.315mm 的細小微粒大部分被除掉,而砂級配變粗,除掉的不是泥土,而是細微粒群,含量過低,潤滑管壁漿降低,料在經(jīng)過彎管時粗骨料由懸在漿中位置變成緊貼管壁的漿后,首先在經(jīng)過彎頭或變管時阻塞,可泵性不佳??杀眯灾械?.315mm 石粉粒在細骨料中很重要。
防止措施:通過調(diào)整破碎機間隙,破碎的原河卵石經(jīng)水沖洗后再進破碎機,含泥量用亞甲蘭標定是1.04,篩分0.315顆粒余量達到21.5%,堵管現(xiàn)象未再發(fā)生。
在某場館工地,經(jīng)培訓的泵工請假,一個未經(jīng)培訓的泵工接替開泵,砼供應不足,一車送完新的一車未到,停下等料,新料運到,他沒有注意泵機壓力表變化,就開泵,泵送壓力急速上升,砼不但沒送出,反而迅速堵塞。
分析原因:泵送一旦正常泵送后一般不要中途停止。能否連續(xù)泵送砼是混凝土泵送法施工的成功關鍵之一。停泵后又開泵送時,應使泵機壓力表慢慢上升,使泵恢復正常,才繼續(xù)輸送。停泵時間應每隔3~5分鐘進行4個行程的正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)的反復運行1~2次,砼在管道內(nèi)離析,離析的砼未在泵內(nèi)重新柔合恢復砼和易性,再壓送砼,在彎管處立即堵塞。
預防措施:①混凝土泵操作人員必須經(jīng)過專門培訓合格后,方可上崗獨立操作;②混凝土泵操作人員,應首先熟悉砼泵使用說明書按說明書規(guī)定進行檢查,符合要求后方能開機運轉(zhuǎn);③混凝土在管內(nèi)不能超過初凝時間。
交通擁擠、路程遠或現(xiàn)場工地澆筑慢,使砼運輸攪拌車從攪拌站裝運到施工現(xiàn)場放料結(jié)束,一車時間有時達3個多小時,造成砼拌合物的坍落度損失較大,不能泵送,夏季這種現(xiàn)象時有發(fā)生。攪拌站砼坍落度控制不嚴,工地現(xiàn)場施工人員及泵工,為達到泵送要求,經(jīng)常背著工地監(jiān)理加水。不但嚴重影響了砼質(zhì)量,時常因砼過稀,砼離析出現(xiàn)堵管。
防止措施:①加強質(zhì)量管理:規(guī)定砼泵送條件皆由實驗室到現(xiàn)場測定,達不到泵送坍落度,冬季12±2cm,夏季16±2cm,由實驗室加外加劑調(diào)配。誰隨意向砼內(nèi)加水,按事故記錄追究責任;②加強商品砼現(xiàn)場控制:施工方建立現(xiàn)場砼接受制度,經(jīng)測定砼坍落度過大或過小影響泵送,有權(quán)退回處理;③在運輸和等待卸料過程中,砼攪拌車罐體不得停止轉(zhuǎn)動。
采用上三條措施后砼內(nèi)隨意加水得到杜絕,砼質(zhì)量得到保障,堵泵現(xiàn)象大為減少。特別是泵送砼的設計配合比(包括用水量)有了保證,商品砼的形象大有提高,強度偏低等問題大大減少,供需方質(zhì)量矛盾從而消除。
砼泵送過程中,要常觀察壓力表,壓力升高且不穩(wěn)定,油溫升高,輸送明顯振動等狀況表明,泵送困難時,不得強行泵送。在一個體育館場地。泵送壓力忽高忽低,油壓異常升高,輸送管每送一次,砼發(fā)出“咕咕”顫動,沒有立即查明原因采取措施消除,仍強行輸送,很快在彎管和錐形管處堵塞。這些部位比直管輸送難,如果有異?,F(xiàn)象,用木錘敲,將這些部位的砼振散,管道可以恢復正常泵送,堵管可以避免的。由于強行泵送,彎管和錐管被堵,造成全線堵塞,致使兩個多小時,才恢復泵送。
防止措施:正確判斷堵管也是泵工的基本技能
①料口堵塞:液壓系統(tǒng)工作正常,泵送壓力較低,無異常叫聲和響動,料斗料位不下降,出口砼排出;
②分配閥出口處堵塞:泵體本身發(fā)出振動,伴著異常噪聲,反泵時油壓表回到最高壓力,液壓系統(tǒng)動作突然中斷,砼返回不到料斗;
③管道內(nèi)堵塞:油壓沖程次數(shù)增加,升高,泵機同時振動,而且管道振動較大,反泵時能吸回部分砼,但正泵不能吸入料斗砼。
排除措施:
1、找堵塞點:用鐵錘擊管道,聲音沉悶處和管內(nèi)有刺耳尖叫聲處,即堵塞點?;蛘邚谋脵C出口處,一節(jié)一節(jié)查看,如有砂漿在壓力下滑出,直到壓力下沒有砂漿滑出來,則堵塞就發(fā)生在這兩節(jié)之間。
2、堵塞排除措施:①料斗堵塞:用反泵措施,使砼逆流使其恢復正常泵送,若大塊堵死料口,反泵也無濟于事,必須人工排通。②排料口堵塞:可倒入砂漿或流動度大的稀砼0.1~0.2m3反復進行正反泵操作。如果還不行,只好人工消除堵塞管道。③砼泵送完畢,要及時清洗干凈砼泵和輸送管,有利于再次使用,減少摩擦力。
砼坍落度在同等級、同外加劑條件下,有時泵送效果差,有時泵送效果好。如某商品住宅樓二層樓板,1號倉32.5水泥用完,轉(zhuǎn)用2號倉,同一天、同一個部位、同一等級水泥標號、W/C、配合比未變,只是水泥不是同一批進廠,坍落度立即變小,造成泵送困難。經(jīng)查水泥C3A基本相同,只是外加劑PH值由偏堿變偏酸,砼溫度上升2.5℃,我們分析是高堿性水泥遇上了酸性外加劑,酸堿中和放熱反應,使砼放熱加速,坍落度損失加快。所以外加劑進廠要先檢測PH 值來決定外加劑摻量:①水泥C3A在8以下,按正常推薦量摻;②水泥C3A在8~9就增大0.1-0.5摻量③ 水泥C3A高于9 以上,就增加0.3%摻量。這使坍落度波動大大減少,在工地調(diào)配次數(shù)減少。外加劑總量不得超過3%,超過3%以上會出現(xiàn)砼凝結(jié)異常。
排除措施:使用標準砂砂漿流動度來控制外加劑進站質(zhì)量比較符合砼實際,砂漿流動度控制170~210mm 之間,凈漿流動度控制在220mm 以上,可泵性能較好滿足要求。
總結(jié):
堵泵,是砼在管道運送過程中產(chǎn)生的故障,它包括機械和砼兩種故障。這兩種故障是相輔相成,互相促進和抑制的。堵泵故障的消除或減少,就是對泵送砼效率、質(zhì)量的提高。堵管因素最突出的是外加劑和水泥兩種材料的相容性:1、水泥中SO3與C3A含量,細度與堿量正常;2、外加劑方面,高效減水劑復合緩凝劑的情況,能與水泥相容;3、環(huán)境條件:溫度、濕度、距離、時間適當;4、材料的規(guī)格符合標準。堵泵這種故障是有減少或消除的希望的。